轴承杂音,是电机运行过程中经常遇到的问题,特别是一些大规格电机,轴承杂音的问题又相对集中一些。近期接到一位网友信息,其修理的电机,电机装配完成后进行试验,开始轴承声音特别平稳,但电机运行不到10分钟,即产生明显的轴承杂音问题;针对该问题,先后更换了好几套轴承,其中包括更换成国际品牌轴承,依然未果。
经了解,该电机为进口产品,期间可能已经过修理,电机轴伸端采用圆柱滚子轴承,轴承系统内也有挡油盘;电机发生杂音后拆解,可以发现大多数的油脂已被从轴承内腔甩出,轴承盖内积满了被甩出的油脂。
经过详细的沟通和了解后,建议其对甩油盘结构和尺寸进行调整,即从轴向和径向,在不影响轴承运行以及不与相关零部件干涉的前提下,进行尺寸的改动,尽力将润滑脂挡在轴承内腔,即保证电机运行时润滑脂可以充分地形成出入循环的态势。经验证,该方案较好解决了该问题。
针对类似问题,Ms.参也先后进行过一些案例分析,对于轴承运行效果较好的电机,除关联零部件加工精度较好外,轴承系统零部件的设计非常关键。一些轴承杂音较大的电机,大多数情况下轴承盖内腔较大,电机运行时被甩出的润滑脂全部积存在轴承盖内腔,轴承杂音的同时,轴承室温度也比较高,而轴承运行情况较好的电机,轴承系统内腔都相对较小,直观上看,轴承盖轴向尺寸都较小,润滑脂近乎没有可游离的空间,只能在轴承内腔内活动。
对于两种实际设计方案可以发现,尽可能地缩小润滑脂活动空间,或通过必要的措施,将润滑脂限制在轴承的油腔内,是改善电机轴承系统运行的最好办法,而对于轴向可以相对移动的圆柱滚子轴承,零部件的轴向定位特别关键,这也是轴承良好运行的必要条件。
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