安徽电力现货市场的春节行情,堪称一场极致的资本绞杀。D-2 低价抛售现货却飙涨、高位补仓后现货直接归零、除夕预判 100 元 / 兆瓦时实则飙至 400 元,几波极限反转让大批售电公司亏麻,仅少数玩家精准预判盈利。这场洗盘不仅考验交易能力,更让行业炸开锅:安徽市场的极端波动,到底是市场化的正常博弈,还是规则设计与系统干预的双重漏洞?
附图:安徽省2月16日(除夕)日前电价,午间时段高达400元
节前市场一致看空用电需求,D-2 市场恐慌情绪蔓延,主体疯狂低价抛售,日间电价跌至 30 余元 / 兆瓦时;随后因系统负备用不足,电网突然干预关停机组,晚峰电价被硬生生顶至 400 元甚至 570 元,前期抛售者彻底踏空;大批玩家慌忙高位补仓后,现货价格又高台跳水至 0,均价仅 250 元 / 兆瓦时;除夕更上演终极反转,D-2 午间成交价 100 元,现货却直接飙至 400 元,反向操作再坑一波跟风者。短短数日,市场把售电公司按在地上反复摩擦,而背后的三大争议,更直指安徽电力市场的核心问题。
争议一:
D-2 与现货价格脱节,是能力问题还是规则漏洞?
在全国绝大多数省份,D-2 成交价与日前现货价偏差极小,交易员可通过专业分析合理预判。但安徽却出现100→400、400→0的离谱价差,两个市场价格完全割裂,毫无规律可循。
一方认为,市场化本就伴随博弈,盈亏都是自身能力问题,愿赌服输;但更多人质疑,电力是特殊商品,不该沦为纯粹赌局,价格严重脱节的本质是交易机制设计缺陷,缺乏有效的价格传导和对冲机制,让专业分析失效,交易变成碰运气。
附图:安徽省2月12日现货价格,前半夜电价从400降到300
此次行情多次反转的关键,均来自电网的突发系统干预。在交易员基于市场规律、供需数据做出决策后,电网突然以 “系统负备用不足” 为由关停机组,直接推高电价,让所有前期分析沦为空谈。
不可否认,电网干预是为保障系统安全,但干预的触发条件、操作尺度、执行时间,均无明确规则和提前公示。这种不可预判的行政干预,打破了市场的公平性,让交易员的专业判断毫无意义,也让市场充满未知的不确定性。
安徽电力市场的波动幅度堪称全国之最,售电公司要承担亏到破产的巨大风险,但行业却有8 厘收益分享限制,盈利天花板被死死封住。
一边是亏起来无底洞,一边是赚起来有上限,这种失衡的规则,让市场成了大公司的 “游乐场”。头部公司有专业团队能精准预判行情反转,赚得盆满钵满;而中小售电公司缺乏专业研判能力,只能跟风操作,沦为被洗盘的韭菜。长此以往,市场主体将愈发单一,反而违背了电力市场化改革的初衷。
电力市场化改革,本就注定伴随价格波动,安徽作为现货市场试点省份,探索中出现问题本可理解。但市场化的核心,是在透明规则的前提下,让专业能力决定盈亏,而非让交易变成靠运气的赌局,让中小主体沦为陪跑。
此次春节洗盘,更是对安徽电力市场规则的一次全面检验。如何完善交易机制让价格回归理性、如何让系统干预透明化、如何平衡风险与收益给中小玩家留出生存空间,才是这个市场走向成熟的关键。